五轧冷床改造效果显著
【发布日期:2010-05-30 15:20:59】

  五轧厂的冷床在配有专人钩拉的情况下,堆钢、弯钢的现象还是时常发生,严重打乱了生产节奏,成了提高产量的绊脚石。日前,五轧领导经过精心研究,制定出解决方案,对冷床进行了改造。
    影响收集速度的因素主要有两个:一是上料的频率,二是每次上料的根数。五轧厂共有两个冷床,每个冷床由2台电机分别控制其上升下降和前进后退。每次步进周期都要有2台电机正反转各一次启动停止,所以,冷床步进一次的时间比较长,而且将步进周期进一步缩短的余地不大,而提高上料频率几乎不可能,因此只能从每次上料的根数着手。这次改造大大增加了每次上料的根数,原来每次上料,大规格只能1根,小规格也只能2根,而小规格总是6根一锯,送过来的钢要经过很多次步进才能完全上冷床,这就很容易造成上料斜梁上堆钢。现在,将冷床的齿条加长了一段,每次能上料小规格5根左右,整体速度提升了一倍多。另外,对将钢从辊道上托到斜梁上的回转运输机也进行了改造,将原来接手经常坏的编码器控制改成用2个接近开关控制,大大提高了回转运输机的稳定性。

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