自己动手 节能生产
【发布日期:2010-07-13 12:02:28】


图为两座新炉子砌筑现场

 

  大运河拆迁工程即将开始,中天炉料公司生产钢芯铝的车间,在红线规划的范围,必须拆迁。“未雨绸缪”,为了打一个有准备的仗,日前,该公司重新规划,将熔化钢芯铝的反射炉重新选好地址,进行提前砌筑。
  虽然熔化反躯炉工艺比较简单原始,但由于其不错的功效,现在许多小企业还在采用这种熔化方法。而且该炉子的砌筑技术水平也大有考究,关系到发火的力度、焦炭的节省等关键问题。刚开始的时候,该公司专门请外面的老师傅来砌筑,工人们根本不懂,炉子一烧坏,就得请师傅,浪费时间,费用又高。
  钢芯铝的浇铸生产相当辛苦,但勤劳、聪明的乙班浇铸工人,在工作之余,肯动脑、肯钻研,通过多次对专业师傅的虚心请教,炉子出现一些小问题,就大胆尝试修理,经过不断地摸索与实践,员工们终于具备了从小修到大修的能力。随着生产量的扩大,仅原来一座老师傅砌筑的炉子已远远不能够满足生产。经过仔细地测量与绘图,员工们“初试牛刀”,砌了一座新炉子。通过熔化的效果看,新炉子砌得非常成功,发火力强,吨铝焦炭消耗量,也不比老炉子差,甚至还略有下降。成功给员工们增强了信心,在以后的一次次大修中,尤其针对许多关键部位,员工们更加娴熟地掌握了砌筑技巧。他们特别肯吃苦,不怕高温烧烤。有时还能在熔化间隙,息炉进行抢修,做到抢时间、省焦耗,保证了供应量较大时候的生产。
  这次大运河拆迁,按照公司的规划,必须预先砌筑两座新炉子,才能保证拆迁后的正常生产与供应。本着“自己动手、节能生产”的理念,乙班员工们主动请缨,不计酬劳,在每天生产浇铸完工后,不顾疲劳,在班长贺仁洪的带领下,在机修班张明华、唐伟军、余志洪和生产丙班曹仁大等的协助下,用了1个多星期的时间,已基本砌筑好了2座新炉子。根据蔡国庆、范洪银等几个砌筑能手讲,这次的新炉子,较以前的炉子更加坚实,更加美观,尺寸更加合理,关键部位的工艺更加注重细节,确保实现节能降耗。
  据悉,该公司将一如继往,更加精细化管理,加强生产各环节的节能降耗工作,为企业的发展做出应有的贡献。

 

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